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高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效問題的解決方案
時(shí)間:2013-07-01 來源: http://2233wcmw.cn
之前我們介紹了《高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效的原因分析》,經(jīng)過分析數(shù)據(jù),進(jìn)水腔密封失效原因主要有兩點(diǎn),一是推力密封塊密封部位和進(jìn)水腔配合部位的磨損;二是O型密封圈不起作用;最終造成密封失效、進(jìn)水腔中的水由間隙處外溢。根據(jù)進(jìn)水腔密封失效原因分析,北京德高潔清潔設(shè)備有限公司技術(shù)人員針對(duì)磨損間隙修復(fù)和改進(jìn)密封狀況兩個(gè)主要焦點(diǎn)的問題,提出了三種簡(jiǎn)單易行的處理辦法,以下主要介紹高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效問題的解決方案。
一、單環(huán)密封改為雙環(huán)密封
進(jìn)水腔下部推力密封塊部位的密封原來采用單道O型環(huán)密封(如下圖)。為了增加密封的可靠性,我們?cè)谠芊猸h(huán)槽的下部約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環(huán)槽(下圖虛線所示),然后裝入相同型號(hào)的O型密封圈后再進(jìn)行裝配。這樣,將單環(huán)密封變?yōu)殡p環(huán)密封,大大提高了進(jìn)水腔密封的有效性和可靠性。
二、改變密封部位
鑒于推力密封塊的密封部位和進(jìn)水腔的配合部位均出現(xiàn)了不同程度的磨損,為了最大限度地消除二者間的磨損間隙,我公司技術(shù)人員遂決定適當(dāng)改變推力密封塊與進(jìn)水腔的配合及密封部位。具體做法是將推力密封塊的上端部用車床切去5 mm(如下圖),使推力密封塊的整體高度減低。在裝配時(shí),推力密封塊上O型密封圈的密封部位即相應(yīng)上移了5 mm,可以改善密封效果。
三、進(jìn)水腔磨損部位的修復(fù)
為了有效消除推力密封塊與進(jìn)水腔之間的配合間隙,我們對(duì)進(jìn)水腔的磨損部位進(jìn)行了適當(dāng)?shù)某叽缧迯?fù),即在裝配推力密封塊之前,先用清洗劑對(duì)進(jìn)水腔內(nèi)壁磨損較嚴(yán)重區(qū)域徹底除垢,然后用專業(yè)修補(bǔ)劑均勻涂抹約1.5 mm厚度,隨后在60~80℃的溫度下固化24 h,最后人工用420#砂紙邊打磨邊測(cè)量,直至腔體尺寸和公差配合等符合規(guī)定要求。另外,清洗、裝配、試車(推力密封塊磨損部分也可按此方法修復(fù))。
綜上所述,只要嚴(yán)格按照上述處理方法,高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效問題一定可以得到有效修復(fù),從而大大改善密封效果。
- 標(biāo)簽:
- 解決方案
- 高壓清洗機(jī)
- 進(jìn)水腔密封失效
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